近日,山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司焦化廠三煉車間1#2#加煤車自動化升級改造項目順利完工投產,本項目是智能信息分公司承接的第一個焦化廠智能化提升項目,是萊鋼焦化廠四大車智能化提升的第一步,對實現四大車的自動走行、智能化作業具有重要的指導意義。
本項目包含兩臺加煤車的改造,為保證焦爐正常生產,兩部車分布實施,在改造一臺車的同時,必須確保另一臺車能滿足生產需求;由于兩臺加煤車均為老舊設備,且從未單獨長時間運行一臺車的生產記錄,這給施工進度提出了很高的要求。
焦化廠要求10天內完成一臺車的改造,具備整車使用條件。要在10天內完成配電室房屋的拆除和安裝、所有老舊電氣盤柜和電纜的拆除、7噸鋼結構的安裝滿焊施工、13臺電氣自動化盤柜的安裝和5000米的電纜施工、現場配管及改造施工、整車工業電視和照明施工、整車電氣自動化調試、四車連鎖調試等,這給項目施工提出了相當高的強度要求。
為搶工期、保生產,本項目實施兩班倒24小時施工,且每班施工時間超過16小時!在確保施工人數充足的情況下,通過合理安排施工計劃,對施工任務進行分解,每項施工任務的排班具體到小時,并對施工進度進行動態跟蹤與實時調整。最大化發揮施工人員的施工效率,最嚴格要求施工人員的施工質量,最可靠保障施工人員的施工安全。
為縮短工期加快進度、保證施工節點順利完成,在僅60平的作業空間內配置4臺氣割和6臺焊機同時進行拆除和安裝作業,項目部成員每天24小時堅守施工現場,監督施工質量和進度、確保施工安全與環保。由于原加煤車年久失修,密封破損不堪,造成整車內部囤積的煤粉和灰塵厚度超過5cm,給拆除和清理工作造成很大困難,項目部成員與施工人員一起,充分發揚不怕苦不怕累不怕臟的吃苦耐勞精神,深入拆除現場第一線,一天下來,灰頭土臉滿身臟,口罩更換6、7張。
為了能夠按照計劃進行接線,項目部成員與施工人員通宵進行電纜敷設。由于電纜敷設人手不夠,項目部成員親自上陣進行電纜敷設,并對電纜敷設進行全程指導與協調。電纜復核完畢后,馬上開始配電室房子整體吊裝施工,一個小時后電纜接線工作開始,為搶工期,接線工作與配電室焊接固定工作同步進行,接線工在充滿焊接煙氣的配電室內進行接線工作,工作環境十分惡劣。項目部成員在配電室全程進行接線指導。經過連續的奮戰與煎熬,項目部所有人員都在與時間賽跑,施工進度之緊,施工強度之大,施工時間之長,均在項目部成員面前一一克服。
翻過了拆除、安裝、電纜施工的重重困難后,又面臨施工方沒有電氣調試人員的困境。項目部成員親自承擔起電氣調試的重任,在經過送電前的檢查與試驗后,對系統進行送電、對變頻器進行參數調整和功能配置、對控制回路和電氣連鎖進行測試。又經過通宵10個小時的連續調試,對整車13面盤柜和5臺變頻器調試工作順利完成,為電氣設備調試和控制系統打點打好了基礎。
經過七天的連續奮戰,除了整車電氣及控制系統調試完成以外,工業電視系統、照明系統、司機室的門窗更換等也全部順利完成,第七天晚上進行整車試車工作并順利完成,且對控制連鎖進行了反復測試,整車具備了試生產運行條件。
本以為項目會按照計劃順利推進,但第八天凌晨另一臺運行的加煤車出現故障,電機損壞暫時無法更換備件。為了保證生產,情急之下,焦化廠領導當即決定提前啟用新改造的加煤車進行生產作業。項目部成員立即采取應急響應,積極配合生產部門,全程跟蹤生產,邊生產邊指導邊培訓,對操作還不熟練的操作工進行手把手操作指導。經過近20個小時的“應急救火”生產運行,新改造的加煤車經受住了實踐的檢驗,運行可靠穩定,不僅實現了“試生產運行”的目標,更重要的是保障了焦化廠連續的生產要求,避免了焦爐出現停爐的情況發生。
升級改造后的加煤車除了完善了自動取煤、自動取送蓋、自動除塵等功能外,新增了一鍵裝煤功能,實現加煤車全自動裝煤,極大地提高了加煤車的自動化和智能化水平,減輕了操作工的勞動強度;由原有的全部按鈕操作更換為更為先進的工業觸摸屏操作,畫面更直觀,操作更便捷;改造后的加煤車密封效果更佳,完全避免了透煙上火情況的發生,極大地改善了操作工的工作環境和整車的安全環保要求。
駕駛室改造前后對比
配電室改造前后對比
配電柜改造前后對比
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